松下FP系列程序 松下FP系列程序,搭配松下伺服,昆仑通态触摸屏锂电池全自动叠片贴胶机 大型程序近30000步,三个PLC,主从站通信控制 ,隔膜放卷纠偏控制,正负极真空取料叠片控制,可设定叠片层数,极片缺角检测功能,料盒缺料检测,隔膜缺料检测,料盒取料防粘料抖动功能,高速低速切换控制功能,叠片完成贴胶功能,等等 轴JOG,回原点,绝对定位,相对定位,等程序模板,气缸报警,真空报警等。 优秀的触摸屏模板,产量功能,等 全梯形图编写,注释齐全 ,配详细IO表 PLC omron欧姆龙CJ/CP/NJ501/NX1程序 汇川PLC 汇川技术 锂电设备 非标设备
锂电池叠片机这玩意儿,干过非标设备的都懂。前阵子刚做完一套三工位全自动贴胶设备,主控用的松下FP-XH系列PLC,搭配昆仑通态触摸屏。整套程序光梯形图就干到三万步,光看程序结构就能让新手血压飙升。
先说说这套系统的骨架——主从站架构。三个FP-XH通过FP0-CCM通信模块组成菊花链,主站负责HMI交互和配方管理,两个从站分管上下料机械手和叠片主轴。这里有个小技巧:用MOV指令传输配方参数时,记得给每个数据块加CRC校验。之前遇到过电磁干扰导致配方参数错乱,叠出来的极片直接报废。
伺服轴控制是重头戏,给大家看个简化版的JOG模板:
`ladder
| [M1000]------[DFN M1000 M1001]------(MOVP K500 D100) |
|---|
| +-----[DSFL D100 K4 D200] //速度参数分解 |
| |
| +-----[PLSY D200 K0 Y0] //脉冲输出
`
这里用到了速度斜坡指令DSFL,把设定速度分解成加减速曲线。实际项目中还给每个轴加了软极限保护,用CMP指令实时比较当前位置和软限位值,触发时立即切断PLSY输出。
纠偏控制模块比较有意思。用FP-XH自带的PID指令块做闭环调节,但要注意采样周期必须和编码器信号同步。这里有个坑:PID参数整定必须现场做,实验室里调好的参数到产线全崩。后来发现是隔膜张力波动太大,最后加了个前馈补偿才稳定下来。
松下FP系列程序 松下FP系列程序,搭配松下伺服,昆仑通态触摸屏锂电池全自动叠片贴胶机 大型程序近30000步,三个PLC,主从站通信控制 ,隔膜放卷纠偏控制,正负极真空取料叠片控制,可设定叠片层数,极片缺角检测功能,料盒缺料检测,隔膜缺料检测,料盒取料防粘料抖动功能,高速低速切换控制功能,叠片完成贴胶功能,等等 轴JOG,回原点,绝对定位,相对定位,等程序模板,气缸报警,真空报警等。 优秀的触摸屏模板,产量功能,等 全梯形图编写,注释齐全 ,配详细IO表 PLC omron欧姆龙CJ/CP/NJ501/NX1程序 汇川PLC 汇川技术 锂电设备 非标设备
再说说真空取料的防粘料逻辑。极片材料像狗皮膏药似的总粘吸盘,解决方案是在真空传感器检测到吸附后,让气缸先抖动三次:
`ladder
| [X10]-----[MOV K3 D50]-----[DECO D50 K1 M200] |
|---|
| +-----[ALT M200 Y10] //交替输出振动信号 |
| |
| +-----[CMP K0 D50]----(RST M200)
`
这个ALT指令用得妙,省去了自己做振荡器的麻烦。不过要注意振动频率不能超过气缸响应速度,不然会卡死在中间位置。
触摸屏模板里最实用的要数产量统计模块。用数据记录元件配合脚本,每完成一个电芯就自动记录时间戳和操作员ID。重点是要做好掉电保持,把产量数据存在PLC的HR区,再用CNTC指令做自动备份。
最后给点血泪经验:大型程序一定要做好注释!特别是分支复杂的报警处理段,不加注释三个月后自己都看不懂。建议每个功能块开头用中文注释说明功能、作者、修改记录。像这样:
`
- 极耳纠偏控制 V2.3
- 作者:老王
- 2023.6.15 增加防抖滤波
- 2023.7.2 优化PID死区
`
这套设备最终在客户那跑了三个月没出过控制故障,就是调试时被伺服参数折腾得够呛。现在回头看看,用梯形图搞复杂控制确实有点自虐,但胜在维护直观。下次考虑试试结构化文本,听说能省一半步数?